【關鍵詞】中厚板軋機 ,油膜軸承, 潤滑系統,PLC 【論文摘要】針對原設計中存在的油壓不穩、油溫難以精確控制以及散熱能力不足,油中水分、氣泡及雜質含量大的問題,對3500mm中厚板軋機油膜軸承潤滑系統進行了改造。采取用一備一的方式設置2臺油箱、油泵,由PLC系統自動檢測控制油溫、流量及油壓,設置冷卻器、過濾器等,提高了潤滑油壓力、溫度、流量的控制精度和油品的清潔度。應用表明,油膜軸承運行良好、穩定。 1 概 述 濟南鋼鐵集團總公司中厚板廠(簡稱濟鋼中厚板廠)3500mm四輥精軋機軋制力為68.8MN,其支承輥軸承采用油膜軸承型式,該油膜軸承需1套潤滑油系統維持運行。原油膜軸承潤滑系統按常規設計,存在以下缺陷: (1)采用1臺20m3油箱,存在散熱、消除氣泡、分離水分、濾出雜質等能力不足,容易造成油溫過高和油中水分、氣泡、雜質含量大的問題,從而影響油膜軸承的正常運轉,降低其使用壽命。 (2)采用2臺螺桿泵供油,系統設置安全閥,供油口采用金屬網過濾和板式冷卻器冷卻,系統回油口采用磁過濾器過濾。對潤滑油的壓力、溫度、流量的控制范圍較寬,不能滿足油膜軸承的運行要求。 2 改造方案 根據軋機油膜軸承的要求,針對其潤滑系統存在的問題,進行了改造,見圖1。